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臥式螺旋沉降離心機(jī)在樹脂漿料脫水中的應(yīng)用

作者:  來(lái)源:  添加時(shí)間:2011-9-5 15:44:46
 遵義氯堿股份有限公司(原遵義堿廠)通過(guò)1995年以來(lái)的對(duì)次技術(shù)改造與擴(kuò)建,PVC樹脂(以下簡(jiǎn)稱樹脂)年產(chǎn)量從1995年的20Kt上升到目前的150Kt,可是生產(chǎn)SG—1至SG—8通用型樹脂。用于PVC樹脂漿料(一下簡(jiǎn)稱漿料)脫水的離心機(jī)是PVC干燥工序的關(guān)鍵設(shè)備之一。遵義氯堿股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱遵義氯堿)對(duì)離心機(jī)的升級(jí)換代和技術(shù)改進(jìn)成為公司消化吸收新技術(shù)的典型代表。

     遵義氯堿是上世紀(jì)60年代末期建成的一套樹脂沸騰床式干燥系統(tǒng),漿料脫水設(shè)備是兩臺(tái)直徑為80mm的刮刀式離心機(jī),該設(shè)備采用間隙式操作,生產(chǎn)效率低下,很難控制樹脂雜質(zhì)離子含量。頻繁的開停車操作,開蓋清理內(nèi)部沉積的樹脂,容易造成物體打擊和機(jī)械傷害等人身傷害事故。1995年的技改擴(kuò)建時(shí)引進(jìn)了LW—450型臥式螺旋沉降離心機(jī)(以下簡(jiǎn)稱LW—450離心機(jī)),該機(jī)具有自動(dòng)進(jìn)料和卸料功能,干燥系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn),保證了樹脂質(zhì)量,單臺(tái)設(shè)備產(chǎn)能明顯提高。2003年技改擴(kuò)建時(shí)又一次引進(jìn)了新型離心機(jī),即麗水市恒力離心機(jī)械設(shè)備有限公司生產(chǎn)的LW—530型臥式螺旋沉降離心機(jī)(以下簡(jiǎn)稱LW—530離心機(jī)),他在單位時(shí)間內(nèi)的處理能力達(dá)到達(dá)到LW—450離心機(jī)的兩倍以上。重要的是該設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加合理,運(yùn)行更加可靠,維護(hù)保養(yǎng)成本更低,實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的目標(biāo),消除了刮刀式離心機(jī)存在危險(xiǎn)有害因素,同時(shí)符合本企業(yè)低成本發(fā)展戰(zhàn)略要求。通過(guò)LW—530離心機(jī)的實(shí)際應(yīng)用,在維護(hù)、保養(yǎng)和檢修過(guò)程中總結(jié)出一些經(jīng)驗(yàn),遇到疑難問(wèn)題進(jìn)行原因分析及處理,談一點(diǎn)自己的認(rèn)識(shí),供同行參考。

1、 LW—530離心機(jī)的應(yīng)用

1.1    結(jié)構(gòu)與用途

    LW—530離心機(jī)的主要結(jié)構(gòu)由轉(zhuǎn)鼓、螺旋、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)鼓與螺旋同向旋轉(zhuǎn)又存在相對(duì)不同轉(zhuǎn)速的重要部件——差速器、電機(jī)、為轉(zhuǎn)鼓主軸承提供潤(rùn)滑的供油站和扭矩保護(hù)裝置等零部件組成;主要作用是將含固率為30%左右的漿料,經(jīng)過(guò)離心機(jī)脫水處理后其含水范圍降至20%-25%;主要技術(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)能力由脫水后的濕含量與母液水中的含固量,以及單位時(shí)間排出PVC固體物料量體現(xiàn)。

1.2   設(shè)備應(yīng)用的技術(shù)分析

        LW—530離心機(jī)與LW—450離心機(jī)相比較,主要在結(jié)構(gòu)上設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)零部件選型與整體的合理性等方面有顯著的優(yōu)點(diǎn),技術(shù)應(yīng)用更加成熟。

1.2.1   不同的主軸承座設(shè)計(jì)方式

       LW—450離心機(jī)的主軸承座與機(jī)座是同一整體,由于多次拆卸和安裝,以及運(yùn)行過(guò)程中的啟動(dòng)與停車,所以難免讓軸承座內(nèi)孔表面(與軸承外圈間的配合面)受到磨損,嚴(yán)重時(shí)軸承外圈隨著轉(zhuǎn)鼓的旋轉(zhuǎn)打滑(軸承跑外圓),出現(xiàn)軸承溫度上升,加劇離心機(jī)整體振動(dòng)使其無(wú)法正常運(yùn)行,甚至導(dǎo)致整臺(tái)離心機(jī)提前報(bào)廢。

   而LW—530離心機(jī)的主軸承座與機(jī)座分開,兩者采用螺栓連接由圓錐銷定位,便于軸承座與機(jī)座的分離和組合。當(dāng)軸承座與軸承外圈的配合間隙超標(biāo)后,只需更換軸承座即可修復(fù)。

1.2.2    主軸承選型不同

       LW—450離心機(jī)支撐轉(zhuǎn)鼓的兩盤主軸承都是深溝向心球軸承,由于轉(zhuǎn)股長(zhǎng)徑比大,理論上通過(guò)轉(zhuǎn)鼓大端的主軸承定位,轉(zhuǎn)鼓小端的主軸承可以根據(jù)轉(zhuǎn)鼓溫度的變化而自由伸縮。實(shí)際情況是小端軸承由于軸承座內(nèi)控與軸承外圈預(yù)緊力過(guò)大和其他原因,轉(zhuǎn)鼓溫度變化引起的的熱膨脹使軸承可能無(wú)法沿軸向自由伸縮,導(dǎo)致兩主軸承間存在無(wú)法消除的軸向內(nèi)應(yīng)力,所以軸承的這種選擇方式存在不足。

      而LW—530離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓大端的主軸承采用深溝向心球軸承,它不具備軸向定位功能,只對(duì)轉(zhuǎn)鼓徑向定位,外圈可沿滾動(dòng)體軸向自由滑動(dòng),轉(zhuǎn)鼓在溫度變化后引起的軸向尺寸改變不會(huì)導(dǎo)致軸承間產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,從而有效延長(zhǎng)了軸承的使用壽命。

1.2.3   螺旋定位方式不同

     LW—450離心機(jī)螺旋由大端背靠背的兩盤圓錐球軸承定位,由于裝配或軸承本身制造的誤差,導(dǎo)致螺旋定位精度不夠,拆裝不便,螺旋小端是一盤深溝向心球軸承。當(dāng)螺旋與轉(zhuǎn)鼓溫度變化存在差異時(shí)會(huì)引起不同的熱膨脹伸縮量,兩軸承間產(chǎn)生軸向內(nèi)應(yīng)力且無(wú)法消除,這必然影響軸承的使用壽命。

    LW—530離心機(jī)螺旋的徑向支撐軸承與軸向定位軸承分開。即螺旋大、小端各有一盤NU系列的單列向心滾子軸承,軸承外圈可以沿滾動(dòng)體軸向自由滑動(dòng),它們安裝在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)對(duì)螺旋起到徑向支撐作用;在皮帶輪內(nèi)裝有一盤特殊的圓錐滾子軸承,軸承后端面布置了調(diào)節(jié)彈簧,前端面的緊鎖套和調(diào)節(jié)螺母通過(guò)彈簧的調(diào)整作用將軸承固定在螺旋軸頭上,實(shí)現(xiàn)了螺旋與轉(zhuǎn)鼓的精確定位和可靠支撐,即使螺旋與轉(zhuǎn)鼓溫度變化存在較大差異,不同的熱膨脹伸縮量也不會(huì)引起軸向內(nèi)應(yīng)力產(chǎn)生。

1.2.4   優(yōu)化了螺旋上軸承密封設(shè)計(jì)

     LW—450離心機(jī)螺旋上軸承的軸向密封采用簡(jiǎn)單的橡膠骨架油封,樹脂粉末很容易進(jìn)入軸承腔體內(nèi),再高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)潤(rùn)滑脂還容易被甩出,造成軸承潤(rùn)滑不良甚至軸承缺乏潤(rùn)滑脂而損壞。

     LW—530離心機(jī)螺旋充分考慮離心機(jī)高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生強(qiáng)大離心力場(chǎng)的實(shí)際情況,軸向密封采用橡膠骨架油封和迷宮密封相結(jié)合,徑向密封面設(shè)置有橡膠O形圈。這樣,基本上避免了樹脂粉末進(jìn)入軸承腔內(nèi),同時(shí)有效阻止?jié)櫥凰Τ?,軸承在良好的潤(rùn)滑環(huán)境中可靠運(yùn)行。

1.2.5  差速器的進(jìn)步

     差速器是離心機(jī)的核心部件,其運(yùn)行狀況直接影響的該設(shè)備開工率。LW—450離心機(jī)的差速器檢修周期為三個(gè)月,每次拆開均可見到大部分軸承因磨損嚴(yán)重需更新,特別是支撐低速級(jí)行星架的軸承非常容易損壞。由于檢修頻繁,差速器內(nèi)部多個(gè)配合面受到嚴(yán)重磨損,整臺(tái)差速器振動(dòng)惡化,檢修周期變短,維修度變低,形成了惡性循環(huán)趨勢(shì)。

    LW—530離心機(jī)的差速器由于各零部件配合間隙精確各表面粗糙度設(shè)計(jì)制造合理,滾動(dòng)軸承選型得當(dāng),滑動(dòng)軸承選材合適,每使用半年后拆卸檢查各零部件和軸承都沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯磨損,清洗恢復(fù)即可重復(fù)使用。投入使用近6年來(lái),該設(shè)備的差速器運(yùn)行平穩(wěn),機(jī)體內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)不正常磨損的痕跡。

2.1  扭振現(xiàn)象的產(chǎn)生

     LW—530離心機(jī)自2004年1月投入使用至2006年12月正常停車后開始大檢修。在本次檢修時(shí)只對(duì)該設(shè)備進(jìn)行過(guò)必要的維護(hù)和保養(yǎng),沒(méi)有拆開主要部件。然而,大修過(guò)后開車發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)離心機(jī)相繼出現(xiàn)了同樣的異常情況。即正常運(yùn)行約1小時(shí)后出現(xiàn)扭振,伴隨嚴(yán)重堵料,主機(jī)電流迅速上升,這必須立即停止進(jìn)料甚至緊急停車。

2.2  對(duì)扭振現(xiàn)象的描述

    扭振是機(jī)械設(shè)備中的一種非正常的劇烈振動(dòng)現(xiàn)象,對(duì)于1離心機(jī)來(lái)說(shuō),由于自身或其他原因讓離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓受到交變載荷后,差速器高速級(jí)太陽(yáng)輪軸上扭矩控制器的傳遞桿來(lái)回跳動(dòng)打擊阻阻擋裝置,主機(jī)電流迅速上升,同時(shí)伴隨整臺(tái)離心機(jī)劇烈振動(dòng),阻擋裝置很快被打翻,離心機(jī)自動(dòng)被迫停車。這不但無(wú)法滿足樹脂產(chǎn)量和質(zhì)量要求,而且威脅到離心機(jī)的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

2.3  產(chǎn)生扭振的原因分析

     經(jīng)初步分析認(rèn)為造成這一后果的原因可能比較復(fù)雜,由于分別成立了工藝、設(shè)備、操作和質(zhì)量等小組,從不同專業(yè)來(lái)查找造成扭振的原因。

2.3.1  樹脂的內(nèi)在質(zhì)量發(fā)生變化造成影響

         通過(guò)工藝技術(shù)人員及質(zhì)量分析組查找熟知的內(nèi)在質(zhì)量與檢修之前進(jìn)行對(duì)比,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常情況,所以排除樹脂本身質(zhì)量造成扭振的原因。

2.3.2   漿料含固量變化的影響

        由于進(jìn)入離心機(jī)的漿料是由漿料槽通過(guò)專用的泵輸送,漿料槽上設(shè)置有底伸式攪拌,運(yùn)行平穩(wěn),短時(shí)間內(nèi)漿料含固量不會(huì)發(fā)生明顯變化,輸送過(guò)程也不會(huì)使?jié){料的含固量在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生變化。所以排除含固量在短時(shí)間發(fā)生變化導(dǎo)致扭振的可能。

2.3.3    進(jìn)料量大小發(fā)生變化及工藝狀況改變的影響

     離心機(jī)進(jìn)料采用專門的漿料泵進(jìn)行,離心機(jī)進(jìn)口的壓力穩(wěn)定,進(jìn)料量大小不會(huì)發(fā)生變化。所以排除進(jìn)料量大小發(fā)生變化引起扭振的可能。

     在本次大修期間,聚合至干燥工藝系統(tǒng)沒(méi)有任何改變,所以直接排除工藝系統(tǒng)變化引起的可能。

2.3.4   設(shè)備本省存在缺陷的可能性

        進(jìn)入離心機(jī)內(nèi)的漿料在高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)股形成的離心力場(chǎng)作用下,迅速通過(guò)分布器進(jìn)去沉降區(qū),由于樹脂比重大于水,樹脂沉積后緊貼于轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁,水處于樹脂內(nèi)層。離心機(jī)內(nèi)實(shí)現(xiàn)脫水的沉降區(qū)和干燥區(qū)所在的轉(zhuǎn)鼓段是圓錐形,設(shè)有葉片的螺旋與轉(zhuǎn)鼓同向旋轉(zhuǎn)但比轉(zhuǎn)鼓慢50rpm,這就是轉(zhuǎn)鼓與螺旋間的同向相對(duì)轉(zhuǎn)速。正常運(yùn)行時(shí)樹脂粉末受到螺旋葉片的推力、轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的離心力、樹脂與轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁間的摩擦力、樹脂與螺旋葉片表面間的摩擦力,在這些力形成的合力作用下樹脂粉末被推向小端,至排出孔時(shí)被甩出轉(zhuǎn)鼓外。而水在離心力的作用下向轉(zhuǎn)鼓大端流動(dòng)由出水口排出。

      在這一分離過(guò)程中哦,對(duì)樹脂在沉降區(qū)和干燥區(qū)的受力分析發(fā)現(xiàn),只要離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,近排量正常的情況下,螺旋葉片對(duì)樹脂的推力、樹脂受到的離心力     、樹脂與徑向葉片表面間的摩擦力都不會(huì)改變。拆卸該設(shè)備后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)鼓沉降區(qū)和干燥區(qū)內(nèi)壁表面顯得非常光滑。轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁與螺旋葉片沿圓錐方向存在3mm的間隙且兩者處于相對(duì)運(yùn)動(dòng)狀態(tài),即這些特殊點(diǎn)上的樹脂受到50次/min左右的交變載荷的作用,逐步形成了含濕量為20%—30%的塊狀樹脂。由于此處表面很光滑,所以隨著運(yùn)行時(shí)間推移這些塊狀樹脂變得不易向前移動(dòng),從而影響到其他位置的樹脂粉末受到的作用力,造成排料不暢。滯留在葉片與轉(zhuǎn)鼓間的塊狀樹脂所承受的交變載荷反作用于螺旋葉片,然后傳遞給差速器低速級(jí)行星齒輪,再傳遞給高速級(jí)與太陽(yáng)輪上的扭矩控制器的傳遞桿,然后由阻擋裝置抵消。交變載荷隨著排料不暢的惡化趨勢(shì)加劇而迅速增大,主機(jī)電流急速上升,導(dǎo)致傳遞桿來(lái)回打擊阻擋裝置,很快將阻擋裝置打翻,離心機(jī)被迫跳停。嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)大量積料。

2.4對(duì)扭振的解決辦法

     在廠家設(shè)計(jì)制造時(shí)轉(zhuǎn)鼓干燥區(qū)與沉降區(qū)的內(nèi)壁表面粗糙度Ra=1.6um。該設(shè)備2004年初投入使用,正常運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的干燥區(qū)和沉降區(qū)相當(dāng)于受到樹脂粉末50次/分鐘的打磨。也就是說(shuō)樹脂粉末對(duì)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁進(jìn)行不斷研磨拋光作用,其表面變得越來(lái)越光滑,當(dāng)表面粗糙度達(dá)到Ra=0.4-0.2um,導(dǎo)致這一扭振現(xiàn)象發(fā)生。

     經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員分析后認(rèn)為:只要改變轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁干燥區(qū)與沉降區(qū)表面粗糙度Ra值,就可以緊貼于轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的樹脂變得容易移動(dòng)順利排出轉(zhuǎn)鼓外。具體的做法是樣沖在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁沿母線方向沖出毛刺帶,每條毛刺帶的寬度約為80mm,相鄰毛刺帶的弧長(zhǎng)間距約100mm,毛刺帶的孔徑約1.0mm,深度為0.8mm,相鄰毛刺點(diǎn)的距離5.0mm。這樣既不會(huì)影響轉(zhuǎn)鼓的機(jī)械強(qiáng)度、也不會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)鼓的動(dòng)平衡等造成影響。

3  結(jié)束語(yǔ)

    通過(guò)改進(jìn),離心機(jī)在沒(méi)有發(fā)生過(guò)扭振堵料情況,通過(guò)兩年多來(lái)運(yùn)行表明這兩臺(tái)離心機(jī)出現(xiàn)的扭振問(wèn)題得到妥善解決。

    回顧遵義氯堿引進(jìn)LW—530離心機(jī)后投入使用以來(lái),通過(guò)有關(guān)人員的共同努力,在不斷認(rèn)識(shí)和熟悉過(guò)程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),逐步消化了這一新技術(shù),為樹脂的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

污泥離心脫水處理成套裝置(臥螺離心機(jī)),全稱:臥式螺旋卸料沉降離心機(jī),是城市生活污水處理、自來(lái)水生產(chǎn)過(guò)程中的污泥處理、工農(nóng)業(yè)污水處理工程中的重要設(shè)備。
“臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)(簡(jiǎn)稱臥螺離心機(jī))是利用離心沉降原理分離懸浮液的設(shè)備。對(duì)固相顆粒當(dāng)量直徑=3um、重量濃度比:10%或體積濃度比=70%、液固比重差:0.05g/cm3的各種懸浮液均適合采用該類離心機(jī)進(jìn)行液固分離或顆粒分級(jí)。
獨(dú)一無(wú)二的焚燒裝置結(jié)構(gòu)和干燥裝置設(shè)計(jì),可使含水率40%的污泥完全燃燒,燃燒溫度高達(dá)850~1100℃。